自动式填充机是触摸面板实际操作,交流电机调速,本机设备动作灵敏,填充使用量精确,构造新奇,造型设计美观大方,操作简便,可以全自动去完成的到位、分离出来、填充等操作,缓解劳动效率,提高工作效率。适用填充各种各样不论是国内或进口都能够。是当前的经济发展适用型机器设备。
但是他在运行时也很容易出现一些异常现象,如下所示:
一、壳没法分离出来。
1.壳自身的原因,要换壳。
2.真空泵太小。真空泵太小的原因很多。如机械泵的主要原因,找机修工工作人员检修,更换新机械泵。机械泵联接壳分离出来出支气管发生裂开,拆换支气管。机械泵过滤膜被堵死了,清除过滤膜。此外还有可能是出水量太小的主要原因,那我们就要拆换大一点的流水管路了。自然我们要看需求来找到原因。在这儿只简单罗列出几个。
3.控制模块与壳分离设备间隙太大了,这样就能调整壳分离设备处或者模块相对高度,也有可能是控制模块中的伸缩管有什么问题。当然这个必须剖析。粉剂过细或粉剂太粘是非常容易出现问题的。
4.控制模块没对好。用调节杆调对控制模块,直至全自动落位。
5.粉剂太粘将控制模块塞住,应清理控制模块。
二、与尾端凹进去,有时候也是壳本身有什么问题,这个我之前遇到许多,拆换壳就能解决。再有就是查询模具顶针处,是否要调整模具顶针高度。有时提升冒的受力面积也可以处理。提升壳受力面积便是订制一个粗一点的模具顶针。这是听生产厂家的人说的,我们当时没有做过。
三、擦劈,这是十分让人头疼,也经常碰到的。要细心看待。发生此状况一般是下边好多个缘故。
1.自身的原因,帽与体差别太大。要换壳。
2.控制模块上残余的粉剂太多。必须清理控制模块。
3.组装控制模块时,上下模并未对正,再次对正控制模块。直至调节杆可自动落位。
4.其实和粉剂颗粒物尺寸有很大关系。在和别人沟通交流环节中,别人就都觉得有这样缘故。实际我并没有确认。如果确实有这样缘故,那在做认证时要添加这一项,其颗粒物尺寸能否造成插劈状况,假如确认的确有这样情况发生,那样整颗时考虑该拆换网筛。
5.壳帽锁合处,模具顶针是不是太高。
6.处理插劈状况,有一种方式值得一试,减少下模与现浇板间的距离,自然间距过短也没用。其作用是:在还未出现插劈前,就讲其锁同住。这种方法的确行得通,这个是我使用的zui多的办法。之前有一次,发觉插劈,怎么调都没有办法处理。差点儿更换新入职的成批壳,zui后我就用这种方法,克服了插劈难题。
四、装量差异太大,这一无固定的办法。再次调整填充杆。此缘故基本与粉剂有很大关系。假如与粉剂相关,为机器设备考虑到,请马上拒绝罐装同时要求造粒职位返修。
五、刮粉器与使用量盘中间间距需在0.5mm处,只要没触到使用量盘就可以。间距提高或减少能直接关系装量。有时装量稍低值得一试提高其间距。假如在短路线处,填充杆都没充压时,装量较高,请立即规定造粒职位返修。
六、制成品出入口,锁合处,去除废处滚动轴承塞住,基本上是由于粉剂进去之后发生的,请尽快清理滚动轴承并上适合量油,此几个加无盐黄油比前汽车机油强。清理后必须保证滚动轴承已烘干处理,不然,将立刻又会被塞住。每一次撤场时,滚动轴承应卸下来进行清洁并打油。